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1 機(jī)組簡(jiǎn)介
某電廠1,2號(hào)330MW機(jī)組均采用上海汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N330-16.7/538/538型高中壓合缸、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、凝汽式亞臨界汽輪機(jī)。
為滿足供熱需要,該廠于2000年實(shí)施了供熱改造,機(jī)組型號(hào)更改為C330-16.67/1.0/538/538。供汽系統(tǒng)采用壓力匹配器,利用汽輪機(jī)高壓缸排汽冷段的再熱蒸汽作為壓力匹配器的驅(qū)動(dòng)蒸汽,中壓缸排汽作為抽汽調(diào)壓。單臺(tái)機(jī)組冷再熱蒸汽的最大流量為50t/h,中排蒸汽的最大流量為200t/h,供熱蒸汽參數(shù)為:1.2MPa,330℃。在汽輪機(jī)中低壓缸連通管上加裝三通裝置,向外引出1根Φ720mm×14mm的抽汽管道,并加裝口徑為1200mm的抽汽壓力調(diào)節(jié)蝶閥(以下稱中排供熱調(diào)節(jié)閥),閥門執(zhí)行機(jī)構(gòu)油動(dòng)機(jī)接入DEH(汽輪機(jī)數(shù)字式電液控制系統(tǒng))中進(jìn)行控制,以調(diào)節(jié)中排供熱壓力。
2 中排供熱調(diào)節(jié)閥卡澀故障
實(shí)施供熱改造后,機(jī)組在電網(wǎng)中仍要承擔(dān)調(diào)峰任務(wù),對(duì)外供熱時(shí),電、熱負(fù)荷波動(dòng)較大,調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)頻繁。當(dāng)電負(fù)荷下降時(shí),逐步關(guān)小調(diào)節(jié)閥,利用中排憋壓來滿足對(duì)外供熱壓力的需要。
2011-07-14,2號(hào)機(jī)負(fù)荷260MW,中排供熱調(diào)節(jié)閥對(duì)外供熱流量30t/h。運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),2號(hào)機(jī)中排供熱調(diào)節(jié)閥的閥門指令值與實(shí)際值偏差較大。在DCS系統(tǒng)中將該閥從自動(dòng)調(diào)節(jié)切換至手動(dòng)調(diào)節(jié),當(dāng)閥門關(guān)至33%開度時(shí)無法繼續(xù)下調(diào),但可正常開啟。多次試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),閥門在33%開度時(shí)均有卡澀現(xiàn)象。為保證供熱負(fù)荷和機(jī)組的安全,將中排供熱調(diào)節(jié)閥調(diào)至1號(hào)機(jī),關(guān)閉2號(hào)機(jī)中排對(duì)外供熱電動(dòng)閥,2號(hào)機(jī)停止供熱。
3 中排供熱調(diào)節(jié)閥的控制原理
該中排供熱調(diào)節(jié)閥集高溫蒸汽流量調(diào)節(jié)和快速關(guān)閉功能于一體,型號(hào)為YTKD7041H-25C7,為上海汽輪機(jī)有限公司配套供應(yīng)。液壓控制系統(tǒng)為EH油控制,油動(dòng)機(jī)的主要部件有伺服閥、卸荷閥、位移傳感器LVDT、隔離閥、快關(guān)電磁閥等。油動(dòng)機(jī)上的主要控制元件采用MOOG公司生產(chǎn)的雙噴嘴擋板式電液伺服閥,采用單側(cè)進(jìn)油控制,即抗燃油液壓力驅(qū)動(dòng)油動(dòng)機(jī)的開啟,油動(dòng)機(jī)彈簧力驅(qū)使閥門及油動(dòng)機(jī)向關(guān)閉位置移動(dòng)。油動(dòng)機(jī)的液壓控制原理如圖1所示。
圖1 油動(dòng)機(jī)的液壓控制原理
伺服閥將閥位控制指令電信號(hào)放大后轉(zhuǎn)換成液壓信號(hào),控制高壓進(jìn)油的通道。油動(dòng)機(jī)活塞的上、下油腔分別與系統(tǒng)高壓進(jìn)油、回油相通。油動(dòng)機(jī)活塞移動(dòng),經(jīng)齒條、齒輪帶動(dòng)汽閥使之旋轉(zhuǎn)開啟或關(guān)閉,同時(shí)帶動(dòng)線性位移傳感器,將油動(dòng)機(jī)活塞的機(jī)械位移轉(zhuǎn)換成電信號(hào),并作為反饋信號(hào)與閥位指令電信號(hào)相疊加。伺服閥回到中間位置時(shí),可切斷油缸控制腔與系統(tǒng)進(jìn)油、回油通道,使油動(dòng)機(jī)及汽閥操作軸停止移動(dòng)和轉(zhuǎn)動(dòng)并保持在穩(wěn)定的閥位開度位置??礻P(guān)電磁閥得電后,控制卸荷閥動(dòng)作,快速卸去油缸活塞下部的抗燃油,從而迅速關(guān)閉調(diào)節(jié)閥。
4 故障原因分析及處理過程
故障發(fā)生后,檢修人員在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)閥門進(jìn)行了外部檢查,發(fā)現(xiàn)閥門實(shí)際位置與指示值對(duì)應(yīng),驅(qū)動(dòng)裝置箱內(nèi)的齒輪及齒條、軸套無明顯損壞現(xiàn)象。
熱控人員對(duì)控制信號(hào)及回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異常,LVDT檢查正常。運(yùn)行人員通過一系列試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)中排供熱調(diào)節(jié)閥關(guān)閉到33%開度時(shí)卡澀。
結(jié)合中排供熱調(diào)節(jié)閥故障現(xiàn)象,工作人員進(jìn)行了分析和判斷,認(rèn)為造成該閥卡澀的原因可能有以下幾個(gè)方面。
4.1 伺服閥卡澀故障
由于2號(hào)機(jī)C修后運(yùn)行時(shí)間不長(zhǎng),油中顆粒度增多,有可能導(dǎo)致伺服閥濾網(wǎng)堵塞或部套卡澀造成閥門拒動(dòng)。工作人員決定在機(jī)組運(yùn)行中對(duì)故障伺服閥進(jìn)行更換。伺服閥液壓油路配有HP高壓油進(jìn)、出油手動(dòng)隔離閥,可確保在伺服閥發(fā)生故障后,方便對(duì)伺服閥進(jìn)行在線隔離、更換。
按制造廠說明書,在關(guān)閉電液伺服閥進(jìn)、出油隔離閥后,正常情況下內(nèi)閥位在1h減小在5%以內(nèi);但若隔離閥不嚴(yán)密、油動(dòng)機(jī)油缸活塞密封不佳,引起系統(tǒng)內(nèi)漏,則油動(dòng)機(jī)彈簧力會(huì)克服抗燃油液壓力導(dǎo)致油動(dòng)機(jī)及閥門關(guān)閉。雖然該供熱調(diào)節(jié)閥設(shè)計(jì)有最低安全通流量,即通過低壓缸的蒸汽流量為300~400t/h時(shí),可維持機(jī)組負(fù)荷在200MW左右,但運(yùn)行操作稍有不慎,仍有跳機(jī)的可能。
針對(duì)上述隱患,在對(duì)伺服閥進(jìn)行在線隔離、更換時(shí),工作人員制定了嚴(yán)格的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。檢修人員應(yīng)加強(qiáng)與機(jī)務(wù)、熱控專業(yè)的協(xié)調(diào);運(yùn)行人員應(yīng)密切監(jiān)視機(jī)組負(fù)荷、振動(dòng)等相關(guān)參數(shù),若發(fā)生異常情況,應(yīng)迅速調(diào)整鍋爐汽包水位。
在線更換伺服閥時(shí),發(fā)現(xiàn)該閥閥位未有變化。檢修人員更換了伺服閥,清洗濾網(wǎng)后,進(jìn)行了多次試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)閥仍在33%開度時(shí)發(fā)生卡澀??瓎栴}未能得到解決。
4.2 執(zhí)行機(jī)構(gòu)故障
油動(dòng)機(jī)執(zhí)行機(jī)構(gòu)出現(xiàn)故障的主要表現(xiàn)為:彈簧筒內(nèi)彈簧座與筒體存在卡澀,內(nèi)部部件脫落、移位,導(dǎo)致油動(dòng)機(jī)彈簧力不足,無法克服抗燃油壓力,造成調(diào)節(jié)閥關(guān)閉不到位。
因此,在機(jī)組低負(fù)荷時(shí)檢修人員調(diào)整了油動(dòng)機(jī)彈簧緊力,擰緊調(diào)整螺絲2圈,但調(diào)節(jié)閥仍在33%開度時(shí)卡澀。聯(lián)系制造廠家后,檢修人員決定利用機(jī)組調(diào)停機(jī)會(huì)進(jìn)行閥門快關(guān)試驗(yàn),檢查油路,判斷是否為閥門內(nèi)部故障引起的卡澀。
通過操作快關(guān)電磁閥,對(duì)閥門進(jìn)行快關(guān)試驗(yàn),以增大彈簧力。進(jìn)行多次快關(guān)試驗(yàn),調(diào)節(jié)閥均可關(guān)閉到位;但正常給伺服閥指令時(shí),該調(diào)節(jié)閥關(guān)閉時(shí)仍存在卡澀。
鑒于此種情況,可初步判斷油路各部件基本正常,估計(jì)為閥門內(nèi)部異常,應(yīng)在機(jī)組大修期間解體調(diào)節(jié)閥以查找故障原因。
4.3 閥體內(nèi)部故障
閥體內(nèi)部故障主要由閥瓣與閥體之間存在異物或內(nèi)部部件變形或損壞引起。閥瓣圍繞閥桿中心線作90°轉(zhuǎn)動(dòng),以實(shí)現(xiàn)閥門的開或關(guān),為防止閥瓣偏心,閥瓣在閥桿軸端依靠固定銷軸向定位。在供熱過程中,由于電熱負(fù)荷變化大,該調(diào)節(jié)閥經(jīng)常參與調(diào)節(jié),作用在碟板上的壓力變化較大;同時(shí)又受到高溫、水汽等惡劣環(huán)境的影響,有可能造成閥門內(nèi)部部件變形或損壞,從而造成閥門卡澀。
2012年10月,2號(hào)機(jī)組A修,解體調(diào)節(jié)閥時(shí)發(fā)現(xiàn)閥板、筒體無變形,閥瓣與閥體之間無異物,但閥體與閥瓣間有多處擦痕。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)閥桿軸端固定銷磨損嚴(yán)重且已斷裂。檢修人員對(duì)閥瓣進(jìn)行復(fù)位,對(duì)閥桿軸端固定銷進(jìn)行了重新加工、更換。
解體檢查傳動(dòng)機(jī)構(gòu)時(shí),發(fā)現(xiàn)油動(dòng)機(jī)彈簧座主彈簧已斷裂,也對(duì)其進(jìn)行了更換。
5 結(jié)束語(yǔ)
經(jīng)過相應(yīng)處理后,調(diào)節(jié)閥關(guān)閉正常,困擾機(jī)組供熱的難題得以解決。最終得出引起中排供熱調(diào)節(jié)閥閥門卡澀的根本原因是:閥桿軸端固定銷磨損斷裂,閥瓣定位失效,造成閥瓣偏心與閥體碰擦,導(dǎo)致閥門拒動(dòng)。
從這起中排供熱調(diào)節(jié)閥卡澀的發(fā)現(xiàn)和處理過程,可總結(jié)出以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)。
(1)機(jī)組在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)中排供熱調(diào)節(jié)閥卡澀時(shí),應(yīng)立即切換到臨機(jī)供熱,在低負(fù)荷情況下盡可能滿足供汽壓力和溫度,保證供熱的安全和需要。
(2)加強(qiáng)EH油質(zhì)監(jiān)視及管理,做到有問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)處理。EH油中雜質(zhì)顆粒度增多易引起伺服閥卡澀,導(dǎo)致閥門拒動(dòng)。在線更換伺服閥時(shí),要做好安全措施,加強(qiáng)監(jiān)視和管理工作。
(3)點(diǎn)檢員要適時(shí)調(diào)整閥門的檢修周期,定期對(duì)閥門軸端固定銷進(jìn)行檢查。
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