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論發(fā)電廠減溫水調節(jié)閥“量身定做”的必要性

發(fā)布于:2019/8/2 9:41:51 點擊量:397

我們從減溫水調節(jié)閥的大量應用案例中挑選幾件,希望達到與同行的技術匯報交流,與客戶有效溝通的目的,真正承擔起發(fā)電廠苛刻工況閥門疑難問題的解決任務。

 

案例一西北某發(fā)電有限公司 4×300MW+1×1000MW

1、該廠4臺300MW發(fā)電機組的鍋爐部分,過熱器一級、二級減溫水調節(jié)閥和再熱器減溫水調節(jié)閥都選用了某知名進口品牌。

 

2、原閥門參數(shù)和結構示意圖

閥門名稱

過熱器

一級減溫水

過熱器

二級減溫水

再熱器

減溫水

規(guī)格

2"

CL2500

2"

CL2500

2"

CL1500

結構

籠式平衡式

籠式非平衡式

雙層籠式非平衡式

流量t/h

38

19

26

閥前壓力Mpa

21.1

21.1

11

閥后壓力Mpa

20.51

20

6.78

溫度℃

181.1

181.1

175

泄漏等級

ANSI IV

ANSI IV

ANSI V

 

 原閥門結構示意圖

               原閥門結構示意圖

 

3、我們的分析判斷

 

工況特殊性分析

1、由于該廠使用的煤質燃燒特點,火焰偏上,導致該廠過熱器減溫水投水量大,閥門頻動,閥門一直處于長期工作的情況,就顯得疲于應付,從而出現(xiàn)內漏、系統(tǒng)無法投自動等狀況。

2、再熱器減溫水壓差比較大,閥門長期處于小開度運行、調節(jié)特性差、過調,致使調節(jié)閥很快就出現(xiàn)了密封面汽蝕損壞,閥座產生周向裂紋的情況。

3、由于采用不可拆卸式閥座設計,導致無法正常更換調節(jié)閥核心組件,只能選擇維修的方式,極大的增加了電廠鍋爐專業(yè)的維護工作量。

 

原閥門設計結構分析

1、套筒籠式單級節(jié)流閥籠開小孔調節(jié),閥芯上下移動改變流通面積進行流量調整。雖然原閥門采用的是等百分比調節(jié)特性,但由于系統(tǒng)的流阻對減溫水調節(jié)閥流量特性影響很大,當閥門處于小開度時,系統(tǒng)的壓降絕大部分作用在閥門上,這樣就使閥門的流量大大增加,超出預期要求,造成等百分比的閥門在減溫水系統(tǒng)可能畸變?yōu)轭愃瓶扉_型。從而導致調節(jié)特性差、小開度閥門沖刷導致內漏。

2、過熱器閥芯采用平衡式結構,閥芯閥套僅依靠石墨環(huán)來密封,承擔負荷過重,且閥內件無防卡澀設計;如遇雜質焊渣等極易損壞密封環(huán),從而造成內漏或者閥芯套卡澀。

3原閥門為不可拆卸式閥座設計,將閥座環(huán)以周向點焊的方式固定在閥座本體。從理論上講,固定的閥座環(huán),可避免閥座環(huán)受閥桿或水流的作用力而異動,從而保證調整門在操作過程中的可靠性。但是,該調整門在運行當中曾多次出現(xiàn)閥座環(huán)與閥座本體固定部位產生周向裂紋的情況,而且曾有閥座環(huán)從閥體中直接取出的現(xiàn)象,從而導致減溫水內漏嚴重。

 

我們的設計方案

 

過熱器減溫水

1閥門采用多級套筒結構,提高降壓等級。

2、套筒及閥芯都開有修正等百分比調節(jié)特性小孔,閥籠閥芯相互配合全行程調節(jié),修補調節(jié)特性。

3、閥芯設有進口蓄能密封環(huán)可保證閥門達到ANSI V泄漏標準;且閥芯上加多個節(jié)流槽,以改善防卡機能。

4閥桿變細,減小摩擦力,防止閥門過調。

5、上閥蓋加長,使填料部分遠離介質高壓區(qū)。

6整體結構采用活閥座設計,方便修復及更換。

 西安秦申過熱器減溫水結構示意圖

          過熱器減溫水結構示意圖

 

再熱器減溫水

1、針對該閥重新計算CV值并選型;

2采用平衡式串級閥芯,降壓等級高,減小不平衡力;

3加長行程,閥籠配合閥芯全行程調節(jié),提高調節(jié)精度;

4加進口蓄能密封環(huán),關斷嚴密,達到零泄漏等級標準;

5、表面硬化處理,硬度可達到HRC70左右,延長使用壽命。

 西安秦申再熱器減溫水結構示意圖

        再熱器減溫水結構示意圖

 

 改造效果

2015年該廠共使用過熱器一級減溫水、過熱器二級減溫水、再熱器減溫水調節(jié)閥各兩臺,共6臺。閥門關閉嚴密,調節(jié)平滑,達到用戶要求。在2016年和2017年兩年間,該廠又陸續(xù)更換共計21臺。

 

案例二山西某發(fā)電廠  2×600MW超臨界機組

 

原閥門參數(shù)和結構示意圖

1#機過熱器減溫水調節(jié)閥原采用某進口知名品牌,先導式結構。

閥門參數(shù)為:

規(guī)格

DN100

設計溫度

290℃

設計壓力

31.6MPa

流量

62t/h

閥前壓力

27.2MPa

閥后壓力

25.89MPa

流向

側進下出

 

原閥門現(xiàn)場問題反映

1、長期存在振動嘯叫現(xiàn)象。當閥門處于12%~26%開度時,振動嘯叫尤其嚴重。

2、調節(jié)特性差,基本喪失調節(jié)能力。

3、閥座直接焊死在閥體上,閥門產生內漏后無法直接更換閥座,檢修不便。

 

我們的分析判斷

1、原閥門采用懸掛式套筒,閥套無節(jié)流降壓作用,只是起到導向作用。介質采用側進下出,閥芯閥座密封面直接應對高能流體。閥內件無閥籠設計,且閥門使用一段時間后配合間隙變大,從而導致閥門振動產生嘯叫。

2、該結構閥套沒有調節(jié)功能,只是起到導向作用。主要依靠閥芯露出節(jié)流孔的數(shù)量來調節(jié)減溫水的流量,沒有避免小開度運行的特殊設計,因此小開度下閥門調節(jié)特性差,基本無法滿足系統(tǒng)要求。

3、該閥門由于口徑較大而采用了先導式結構,可保證V級泄漏。但由于缺少對密封面的保護措施,導致閥門出現(xiàn)主密封副容易被沖刷的后果,且閥座采用熱裝焊接至閥體,閥門內漏嚴重后,無法整體更換閥內件,對日后檢修帶來不便。

 

我們的改造方案

 

1、由我公司技術人員針對雙方確認后的現(xiàn)場運行參數(shù)進行重新計算選型,優(yōu)化閥內件流通能力及調節(jié)性能。

2、在設計上保留了先導式結構,閥桿變細,減小摩擦力,調節(jié)穩(wěn)定。

3、采用了三級套筒式結構設計。該結構既可滿足所要求的最大流量,同時又能實現(xiàn)精確調節(jié)。對閥門的等百分比調節(jié)特性進行修正,延長閥門的使用壽命。

 

改造效果

 

    該廠過熱器二級減溫水自2015年11月投用至今,近2年運行時間的考驗,現(xiàn)場反饋,由于增加了調節(jié)級數(shù),優(yōu)化了調節(jié)特性曲線,完全適應自動控制要求。閥門零開度時關斷嚴密。

 

 減溫水閥門的現(xiàn)場流量示意圖

減溫水閥門的現(xiàn)場流量示意圖

 

案例三陜西大唐某發(fā)電有限公司 4×600MW亞臨界機組

 

現(xiàn)場問題

    2012年,該廠因需要采購減溫水前截止閥,我公司去現(xiàn)場進行技術交流,并應客戶要求,給出截止閥的技術方案。當時沒有更多的系統(tǒng)問題反映。

 

我們的分析和判斷

 

對運行方式的了解

在現(xiàn)場技術交流過程中,我們發(fā)現(xiàn),該廠的一、二級過熱器減溫水,因為流量不夠,運行上想辦法,采用將給水主調門開至14%運行。此時在保證給水量的同時,提高了減溫水壓力,強行增大了一、二級過熱器減溫水調節(jié)閥的前后壓差,從而迫使減溫水調節(jié)閥滿足所需流量。

    我們認為,長期憋壓運行,不僅造成能量損耗,而且減短了給水調節(jié)閥的使用壽命(主調長期小開度運行,副調頻繁調節(jié))。

 

重新計算選型

    現(xiàn)場提供參數(shù)后,經過我公司專業(yè)人員重新選型計算后,我們給出以下建議:

    一級減溫水應選Kv=120   喉口建議Φ85,

    二級減溫水應選用Kv=55  喉口建議Φ50。

    而原閥門的喉口僅有Φ38,根據(jù)此類閥門的性能最大通流能力為Kv20,因此原減溫水調節(jié)閥的流通能力遠遠沒有達到所需要求。

 

現(xiàn)場勘查

    經現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn),減溫水調節(jié)閥及調節(jié)閥前的截止閥管道原為DN100/DN80,而現(xiàn)場加了變徑管,縮小了內徑。原來系統(tǒng)設計沒有問題,只是閥門廠家也許為了降低成本,后來加了變徑管,縮小了內徑。截止閥的流通能力進一步縮小,而后邊的調節(jié)閥繼續(xù)縮小喉口,致使流量更加不足。

我們建議一是消除瓶頸(變徑管),同時增大隔離閥通徑,一級減溫水采用DN100的截止閥,二級減溫水采用DN80的截止閥。二是立刻檢查減溫器噴頭。

 

效果反饋 

自2012年我公司提出整改方案后,同年7月給電廠提供了我公司生產的套筒先導式截止閥,并對其過熱器一級減溫水閥內件進行改造修復,2013年更換了過熱器二級減溫水后,徹底解決了原系統(tǒng)存在的問題。

 

我們對此類閥門的理解

 

    發(fā)電廠減溫水調節(jié)閥的分類和我們相應的設計理念

    雖然在發(fā)電廠系統(tǒng)中,這類閥門名稱上都統(tǒng)稱為減溫水調節(jié)閥,因在系統(tǒng)中的位置和工況不同,其前后壓差、所要求的調節(jié)精度均不同,因此其相應的設計方案選型也不同。大致可以分為以下幾類:

(1)過熱器系統(tǒng):亞臨界機組鍋爐過熱器系統(tǒng)一般設置兩級噴水減溫,超臨界機組設置三級噴水減溫??倻p溫水量一般都在最大蒸發(fā)量的8%左右,一級粗調、二級或三級作為主蒸汽氣溫的微調,通過二三級減溫噴水的精確控制,保證末級過熱器出口蒸汽溫度在額定值,因此對減溫水調節(jié)閥的調節(jié)精度要求就比較高。

    過熱器減溫水調節(jié)閥,其閥門前后都處于高壓區(qū),屬于高壓閥,對結構及內件的選材方面有特殊要求,閥門頻繁調節(jié),且要求調節(jié)穩(wěn)定。

(2)再熱器系統(tǒng):使用減溫水調節(jié)閥作為再熱蒸汽溫度微量調節(jié),減溫水的總流量一般為最大蒸發(fā)量的5%。

    再熱器減溫水閥,其前后壓差較大,對閥門核心部件的防沖刷能力要求高,且調節(jié)特性要求也非常高。且隨著熱經濟性的要求更加嚴格,近年來大機組的減溫水投放量都很少,因此對閥門的調節(jié)精度有了更高的要求。

(3)再熱器冷端進口管道:事故緊急噴水減溫器,起到事故狀態(tài)下的噴水減溫作用。 

    再熱器事故微量噴水減溫水調節(jié)閥,其閥門前后壓差大,口徑小,對結構及內件的選材熱處理工藝方面有特殊要求,且調節(jié)特性高。

(4)高壓旁路系統(tǒng)、低壓旁路系統(tǒng):使用減溫水調節(jié)閥以達到蒸汽減溫效果。

    高旁減溫水調節(jié)閥, 閥前處于高壓區(qū),閥門前后壓差很大,口徑較小,泄流等級要求高,對結構設計及防沖刷能力要求高,調節(jié)特性要求高,調節(jié)穩(wěn)定。

    低旁減溫水閥屬于大口徑閥門,閥前壓力相對較低,閥門前后壓差相對較小,該閥要求調節(jié)性能高且要求調節(jié)穩(wěn)定。

(5)軸封系統(tǒng):軸封減溫水調節(jié)閥的流量特別小,來自凝結水升壓泵出口,雖然壓力溫度不高,但是由于其V級泄露標準及超高的調節(jié)精度,因此該閥門設計加工難度很大,調節(jié)特性很難控制。開度過大加速汽輪機內部冷卻,造成大軸彎曲,開度過小造成軸承超溫。

(6) 其他,如吹灰系統(tǒng)和供熱系統(tǒng)中的減溫水調節(jié)閥,過熱器或者再熱器系統(tǒng)中的微量噴水調節(jié)閥。

    空預器吹灰減溫水調節(jié)閥,屬于低壓小口徑閥,流量要求小,很難控制流量,所以該閥門調節(jié)特性要求高。

 

減溫水調節(jié)閥普遍存在的問題

1.閥門過調上下串動

2.閥門振動導致閥桿填料外漏

3.調節(jié)特性差,無法精確控制減溫水量。

4.選型不當:閥門喉口過大,造成小開度運行,易沖刷密封面且難以實現(xiàn)精確調節(jié);閥門喉口過小,減溫水流量不足,導致蒸汽超溫甚至引起爆管停機。

 

減溫水調節(jié)閥的研發(fā)縮影

 

    在減溫水調節(jié)閥的研發(fā)中,最初采用的是串級式多級節(jié)流結構,堪稱當時的減溫水閥門設計典范,大量應用于300MW、200MW、125MW的亞臨界機組。近些年來,又研發(fā)出套筒式、多級套筒式、壓力平衡型與不平衡型、先導結構等系列減溫水結構,應對現(xiàn)場不同工況要求。即使如此,我們還經常感到力不從心。

    在亞臨界機組到超臨界機組的發(fā)展過程中,我們也走了不少彎路,甚至摔倒失敗過,直到我們的設計理念進行徹底轉變。比如大唐龍崗發(fā)電廠,2012年5月我們第一次改造的效果并不好,閥門在50%開度時上下串動,并且流量調節(jié)不穩(wěn)。201210月我們進行了第二次改進,重新計算選型。第二次改造后運行至今,調節(jié)精度高,關閉嚴密。 

    隨著發(fā)電廠容量的增加,自動化控制水平的提高,客戶對減溫水閥門的要求也越來越高。我們在為客戶服務的過程中深深體會到,鍋爐減溫水調節(jié)閥這一產品,更加需要現(xiàn)場各種參數(shù)做計算和設計方案的支撐,更加淋漓盡致體現(xiàn)了“量身定做”的概念,這也恰恰與我公司的經營理念相吻合 。為客戶量身定制提供專業(yè)技術方案,致力于專業(yè)解決發(fā)電廠的閥門疑難問題,仍是我們今后孜孜以求的目標。 



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